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        江苏42*3.5的ND钢管定做定尺
        录入时间:2017/2/13 点击数:3252
        简介: 韩国成功开发炼钢还原炉渣再利用技术   据韩媒最新报道,韩国在世界…
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        产品介绍

        韩国成功开发炼钢还原炉渣再利用技术

          据韩媒最新报道,韩国在世界上首次开发出将炼钢还原炉渣制成高附加值水泥的技术。韩国环境产业技术院日前发布称,与“废金属/有用资源再利用技术开发”事业组合作,根据废钢原料在冶炼过程中产生的炼钢还原炉渣进行急速冷却后迅速硬化的性质,制造出速硬水泥,这项技术已经成功实现商业化。“炼钢还原炉渣”是指废钢原料在电炉中氧化后,重新还原成铁的过程中产生的碱度高的炉渣废料。炼钢还原渣以液态流出,急速冷却成为结晶体,粉碎后掺入添加剂,由此制备出快硬水泥。普通水泥阴干通常需要20天以上的时间,而“速硬水泥”最少需3小时,最多不超过7天,适于道路紧急维护及水下混凝土浇筑作业。

          炼钢还原炉渣在空气中骤冷,形成玻璃质形状的结晶体,粉碎成合适颗粒大小,水泥与水反应后,形成水合性高的粉末,然后与石膏等添加剂混合,制成速硬水泥,此举不仅可以解决环境污染问题,还可以减少二氧化碳气体的排放。

          韩国国内每年产生72万吨的炼钢还原炉渣,其中大部分主要进行填埋处理随之产生的垃圾渗水会污染环境,如果采用炼钢还原炉渣的利用技术替代现有的快硬水泥制造方法,每年可以减排二氧化碳50万吨(按照还原炉渣72万吨的量计算),与此同时,每年80%以上的进口快硬水泥有望实现国产化生产,不仅每年可节省43亿韩元的还原炉渣处理费用,还可创效300亿韩元。

        包钢钢管外表面高压水除鳞系统改进

        包钢无缝钢管厂180机组钢管外表面除鳞工序安装使用在连轧机前与定径机前。通过用高压水去除钢管外表面氧化铁皮,来提高钢管外表面质量。随着市场对热轧无缝钢管的外表面要求越来越高,除鳞水系统工况运行问题被突显出来。
        稳定系统工作压力并提高系统可靠性的改进措施
        1)改进柱塞与密封函之间的水封。原来柱塞与密封函之间水封寿命短。一周至少更换一次,否则漏水使系统压力和流量无法满足生产要求。原来水封是材料为尼龙加石墨的环形密封。密封材料太硬,变形量小,漏水时调整填料箱水封压盖无作用。改进后的水封材料为四氟乙烯+石墨材料+铜环交替组合使用的环形密封。改进后的水封寿命可达2~4个月,其间稍有漏水调整填料箱水封压盖即可。
        2)改进单向阀的结构,提高单向阀的密封性。原单向阀为立式单向阀,水流方向低进高出,阀芯与阀座之间密封为平面密封,阀芯由阀盖定位和导向。如果阀芯与阀座之间有机械杂质,阀芯与阀座密封不严,同时阀盖与阀杆容易变形,阀盖对阀芯定位导向作用下降,阀芯与阀座之间密封作用进一步下降,直至系统不能正常工作。改进后的单向阀为管式单向阀,水流方向水平流动,阀芯与阀座之间密封为锥面密封。阀芯有沿轴向方向的导向杆,阀芯外部有强力弹簧与阀芯配合加强单向作用导向杆与阀芯一体与定位套配合导向,导向稳定性好,密封效果好。
        3)改进吸液阀、排液阀与泵体之间的密封与弹簧。原来吸液阀、排液阀与泵体之间的密封断面形状为梯形,材料为尼龙。变形量很小,密封效果差。本溪高压水泵厂改进吸液阀、排液阀与泵体之间的密封材料改为橡胶O形圈。将吸液阀、排液阀与泵体之间的密封改进后,解决了系统高压水窜入低压进水端,破坏泵体,形成马蜂窝式缸体;以及解决了系统高压水窜入低压进水管,损坏管道和元件的问题。将原有吸液阀、排液阀的弹簧材质改进为1Cr18Ni9Ti,以解决吸液阀、排液阀原有弹簧因弹力不足和突然断裂,而导致高压水窜入低压进水端的问题。改进后系统工况稳定,吸、排液阀的维修周期由原来平均一周增加到约一个半月。
        4)延长柱塞寿命的改进。原来柱塞经常产生纵向划痕。究其原因主要是由于柱塞在高速往复运动中与填料箱内密封函体的磨擦作用,将柱塞外表面镀Ni60,并加厚Ni层为30μm进后柱塞出现的纵向划痕明显减少。

          经过专业技术人员积极攻关,板材热连轧厂1880生产线宽度控制自动化水平进一步提升,既提高了工作效率和控制稳定性,又可避免手动失误造成的质量问题。

          1880生产线生产的薄规格产品深受市场青睐。面对激烈的市场竞争,该厂从提升产品质量和提高成材率出发,组织技术人员针对板型宽度控制难点积极开展攻关。

          技术人员在深入分析了原因后,针对宽度控制模型提出了改进思路,他们大胆创新,突破传统控制模式,采用同一浇次中统一的宽度控制参数,从而更好地确保一个批次的宽度控制准确,避免了以往控制模式中各块钢坯间可能出现偏差的问题。在此基础上,为了确保钢坯参数准确,他们在参数确定上采用固定自学习值的控制模式。通过分析最近时间段的数据,总结出各钢种的自学习值。同时,可以通过对这个值的更精确跟踪控制,为后续生产的参数稳定创造条件。

          围绕当前合同结构复杂多变,现场生产品种规格变化频繁的情况,他们通过对钢种和规格的统计分析,进行了程序的完善优化,提升了系统的自动判断能力。这样可以避免每次换浇次时手动修改自学习值,减少失误。此外,在数据库完善过程中,他们还增加了以往没有的逆厚补偿值字段,实现由程序判断是否逆厚,根据逆厚程度和逆厚补偿值来对自学习增加逆厚补偿,无须再进行手动干预,使相关模型程序更好地适应现场生产需求

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